Oct 25, 2022
Em outubro de 2015, um projeto de reconstrução da linha de processamento de óleo de gérmen de milho realizado pela Myande para a COFCO Biochemical Energy (Gongzhuling) Co., Ltd foi concluído com sucesso. Como resultado deste projeto de reconstrução, a capacidade da linha de processamento foi aumentada de 150T/D para 280T/D, e a estabilidade do equipamento e todos os parâmetros técnicos foram melhorados significativamente.
Além disso, a conclusão bem-sucedida deste projeto não apenas otimizou a tecnologia de processo e o equipamento e reduziu consideravelmente o custo operacional, mas também permitiu que a COFCO Biochemical Energy Co., Ltd desativasse e desmontasse sua linha de processamento existente localizada em Huanglong, que tem sido um problema crônico devido aos 'altos custos operacionais, qualidade instável do produto e perigos potenciais'.
Projeto de processo otimizado resultando em maior eficiência da capacidade de processamento
Anteriormente, a COFCO Biochemical Energy Co., Ltd operava quatro linhas de processamento de gérmen de milho localizadas em Gongzhuling, Zhonglongjiang, Yushu e Huanglong. As oficinas de extração de Gongzhuling, Zhonglongjiang e Yushu foram construídas pela Myande. Em conformidade com o seu compromisso de produzir produtos de alta qualidade, desenvolver as suas marcas e melhorar ainda mais a sua vantagem competitiva no mercado, a COFCO Biochemical Energy Co., Ltd decidiu integrar e otimizar as linhas de produção existentes.
Como a linha de produção existente apresenta riscos de segurança, equipamentos antigos e altos custos de produção, optou-se finalmente pelo esquema de projeto da Myande através de visitas de campo, cálculo e análise de retorno do investimento e comparação: remover os equipamentos antigos, aumentar a capacidade de 150 T/D para 280 T/D e otimizar a tecnologia de pré-prensagem. O esquema não só fornecerá à COFCO a mesma capacidade de processamento que suas duas linhas anteriores, mas também economizará mais de RMB 10.000.000 se uma nova linha de produção precisar ser construída.
Tecnologia de processo otimizada e substituição de equipamentos centrais ineficazes levando à redução do custo operacional
Devido ao equipamento de processamento desatualizado usado na oficina de pré-prensagem original, era difícil manter uma qualidade do produto alta e uniforme. Para resolver este problema, foi feita a seguinte otimização:
1. Melhorar a tecnologia de limpeza da matéria-prima adotando um design de separação compelível totalmente selado e adicionando um sistema de limpeza de poeira para eliminar a emissão de poeira na oficina.
2. Adicionar o processo de trituração para garantir a qualidade desejada dos flocos, o que por sua vez melhora a eficiência da prensagem. A adição do processo de trituração também reduzirá o resíduo de óleo na torta em cerca de 0,1%.
3. Melhorar os efeitos de flocagem substituindo os flocadores antigos pelos novos flocadores Myande. Os flocadores originais usados na oficina criaram muitos problemas devido à sua precisão, vazamento grave, vibração excessiva, ruído e flocos de qualidade inferior. Os flocadores Myande são conhecidos por terem baixo ruído abaixo de 100 db e espessura de floco uniforme desejável em 0,35-0,4mm.
A incorporação do controle automático por PLC permite que os usuários dos flocadores Myande reduzam a dependência do trabalho manual. Em combinação com o processo de trituração, os flocadores Myande permitem a redução do teor de óleo na torta em 0,2%.
4. Alterar o processo de cozimento substituindo o secador de placas original pelo condicionador de tambor horizontal Myande. O condicionador pode reverter 360 graus com o tempo de cozimento sendo ajustável. A temperatura de descarga pode ser ajustada de 65℃ a 105℃. Isso resolverá os problemas anteriores, como efeitos de cozimento e aquecimento ruins, alto consumo de energia e pontos mortos, ao mesmo tempo, reduzirá o consumo de energia.
Para atender aos requisitos de produção ao mesmo tempo, a Myande também otimizou o equipamento de extração: estendeu o comprimento do extrator original para aumentar o tempo de extração, e otimizou os tubos de pulverização, adicionou o dispositivo de regulação de velocidade, alterou o sistema substituído e atualizou o esquema de controle automático. Essas medidas de otimização não apenas atendem aos requisitos de aumentar a produção e melhorar a estabilidade da operação do equipamento, mas também melhoram a qualidade do equipamento e reduzem significativamente o consumo de energia.